〔摘要〕針對某發(fā)電廠400t/h鍋爐存在的鍋爐燃燒器嚴重燒損問題,進行了燃燒器熱態(tài)試驗。根據(jù)試驗情況,詳細分析了燃燒器燒損的原因,提出解決燃燒器燒損問題的方案。
〔關(guān)鍵詞〕鍋爐燃燒器燒損防治
近幾年,江蘇先后進行了20多臺大型國產(chǎn)鍋爐的低負荷穩(wěn)燃技術(shù)改造,總體上取得了良好的效果和經(jīng)濟效益。但是,在改造過的燃燒器中,有相當一部分存在著燒損、變形的問題。鍋爐燃燒器的損壞,不僅會增加檢修費用和檢修工作量,而且對鍋爐的安全運行構(gòu)成嚴重威脅,破壞了爐內(nèi)燃燒工況,也易帶來水冷壁結(jié)焦和高溫腐蝕等問題,使鍋爐運行的安全性和經(jīng)濟性受到影響。為此需采取必要的措施,以保證燃燒器的安全運行。
下面以某發(fā)電廠2號爐為例分析燃燒器燒損原因,并提出解決對策。
12號爐設(shè)備概況及燃燒器燒損情況
2號爐系上海鍋爐廠70年代設(shè)計制造的SG50410-M型單汽包、超高壓、中間再熱、自然循環(huán)、固態(tài)排渣煤粉鍋爐。呈π型無中間走廊全露天布置。燃燒方式為中間儲倉式、乏氣送粉。在爐膛四角布置直流式煤粉燃燒器,每角布置四層二次風、一層三次風、三層一次風,其布置順序為(從下至上)二、一、一、二、一、二、二、三(作二次風使用)。燃燒器出口氣流在爐膛中心形成600mm的假想反轉(zhuǎn)切圓。爐膛近似正方形,深8357mm、寬9600mm、高31951mm、容積1871m3,四周采用膜式水冷壁。爐內(nèi)上部沿煙氣流向布置前屏過熱器、后屏過熱器、對流過熱器。爐頂及豎井轉(zhuǎn)彎煙道三面包覆管為低溫過熱器。豎井從上至下布置有高溫再熱器、低溫再熱器、省煤器及回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器。鍋爐主要設(shè)計參數(shù)如表1。
燃燒器設(shè)計參數(shù)如表2。
該廠在1998年大修中對2號鍋爐燃燒器進行了改造,將中層一次風噴嘴改為濃稀相直流燃燒器。 1999年小修檢查發(fā)現(xiàn):2號角濃稀相燃燒器燒損嚴重,中間及上部變形、開裂,上二次風噴嘴燒掉;3號角上層一次風噴嘴燒掉。
2燃燒器熱態(tài)試驗
2.1試驗煤種工業(yè)分析
Mt=6.20,Mad=1.31,Vr=18.55,St=0.84,Qnet,ar=25366J/kg。
2.2爐膛溫度測試
在125MW負荷工況下,利用爐膛四周及燃燒器的看火孔和打焦孔,用遠紅外輻射高溫儀進行測量。測得的2號爐爐膛溫度為880~1430℃,平均溫度在1220℃,其中1、2、3號角爐膛溫度在同一水平,4號角明顯偏低其它角近200℃。
2.3熱態(tài)一次風管風速測試
在110MW負荷工況下,利用防塵畢托管進行測量,結(jié)果如表3。
2.4燃燒器出口溫度測試
在125MW負荷工況下,利用K型熱電偶在燃燒器出口測得溫度如表4。
32號爐燃燒器燒損原因分析
3.1爐膛溫度偏高
爐膛火焰中心溫度偏高,爐膛高溫煙氣對燃燒器的輻射換熱增強,導(dǎo)致燃燒器噴口壁面溫度增高。這是導(dǎo)致燃燒器燒損的一個原因。
3.2爐膛火焰中心偏斜
燃燒器熱態(tài)試驗結(jié)果表明:從四角測得的爐膛溫度和燃燒器噴口的溫度分布明顯不均。爐膛火焰中心偏斜,也會導(dǎo)致燃燒器燒損。從一次風管風速測量結(jié)果看,同層四角燃燒器的一次風噴口風速明顯不均,各層噴口一次風速均低于設(shè)計值。同層一次風噴口風速偏差大,是造成爐膛火焰中心偏斜的一個原因。一次風速偏差大及一次風速偏低都會導(dǎo)致燃燒器噴口的損壞。
3.3運行控制方面的原因
3.3.1煤粉著火距離太近
3.3.1.1一次風速太小會造成煤粉著火距離太近。在運行中,控制的一次風總風壓太低,就可能造成著火距離太近,從而引起燃燒器噴口的過熱變形直至損壞。
3.3.1.2二次風風速太低也會造成著火距離太近,造成燃燒器噴口的損壞。
3.3.2煤種變化的影響
煤質(zhì)變好,揮發(fā)份提高后,一次風噴口的煤粉著火距離變近,運行人員未能及時調(diào)整好一次風和二次風,以適應(yīng)煤種的變化。
3.3.3煤粉細度太細
從兩個月的煤質(zhì)分析報告看,電廠運行煤種的可燃基揮發(fā)份在15~23,灰份在25左右,對應(yīng)控制煤粉細度R90zj應(yīng)為14.5~21,而運行控制的煤粉細度R90為12左右,造成一次風噴口的煤粉著火距離太近,從而引起燃燒器噴口的過熱變形直至損壞。
3.4低負荷運行時上層一次風噴口冷卻不夠
在低負荷運行時,未投用的一次風噴嘴,幾乎處于干燒狀態(tài),得不到足夠冷卻,從而造成燃燒器的過熱、變形直至損壞。
3.5燃燒器設(shè)計方面的原因
3.5.1材質(zhì)方面
燃燒器選用的合金鋼材料,不能滿足鍋爐正常運行時燃燒器耐磨損、耐高溫的要求。
3.5.2結(jié)構(gòu)方面
煤粉濃縮、預(yù)熱燃燒器的噴口結(jié)構(gòu)設(shè)計不夠完善,在噴口處產(chǎn)生強烈的熱回流造成噴口溫度過高,使噴口過熱變形、損壞。
4燃燒器燒損的防治對策
4.1改進燃燒器設(shè)計
4.1.1改善燃燒器結(jié)構(gòu)和防磨性能
對煤粉直接點火燃燒器的預(yù)熱筒,設(shè)計時應(yīng)對筒壁厚度及內(nèi)筒長度進行適當改進,選擇優(yōu)質(zhì)合金鋼材料,增加防磨耐熱性能。對于煤粉濃縮、預(yù)熱燃燒器,設(shè)計時應(yīng)充分考慮燃燒器的耐磨損、預(yù)熱室的耐高溫性能。
4.1.2上層一次風噴口增加周界風設(shè)計
周界風可以起到這樣的作用:高負荷時,周界風是開的,此時周界風的作用是加強一次風強度,防止煤粉擴展而沖刷周圍水冷壁,并及時補充燃燒所需氧量;周界風的存在也削弱了水冷壁附近的還原性氣氛,避免水冷壁發(fā)生高溫腐蝕;在低負荷時,可以滿足在停用1臺排粉機時,上層一次風噴口的冷卻要求,防止燃燒器的燒壞。根據(jù)江蘇省電廠鍋爐燃燒器調(diào)研情況看,在高負荷時,投運周界風還可有效地控制燃燒器的煤粉著火距離。
4.2確保爐膛設(shè)計切園正確
利用停爐機會,檢查燃燒器的安裝角度,確保爐膛設(shè)計切圓的正確。做好2號爐一次風速的冷、熱態(tài)的調(diào)勻試驗及二次風的冷態(tài)擋板特性試驗,保證爐膛火焰的中心不偏斜。
4.3加強運行控制調(diào)整
4.3.1運行人員應(yīng)及時掌握入爐煤種的變化,根據(jù)煤質(zhì)分析報告,相應(yīng)調(diào)整好制粉系統(tǒng)的運行,保證煤粉細度在最佳范圍。
4.3.2鍋爐運行人員應(yīng)經(jīng)常觀察煤粉的著火情況,控制煤粉的著火距離離一次風噴口出口約500~800mm。根據(jù)煤粉濃縮、預(yù)熱燃燒器的壁溫情況及時調(diào)整補氣門的開度。
4.3.3運行人員在高低負荷工況時,都應(yīng)調(diào)整好爐內(nèi)燃燒,調(diào)整好一次風、二次風的配比,保證爐膛火焰不偏斜。
4.4重新進行燃燒器設(shè)計計算
針對目前煤種比原設(shè)計煤種要好的情況。重新進行燃燒器設(shè)計計算。新設(shè)計燃燒器時,應(yīng)考慮適當減少一次風噴口面積,提高一次風噴口風速至25~28m/s。燃燒器改造后,要確定合理的燃燒器壁溫熱電偶安裝位置,以便運行中能真正起到監(jiān)測作用。